风烟及燃烧系统改造将原来的一次风、二次风间隔布置燃烧器改成现在的一次风集中布置,且上二次风、三次风向下倾斜。一次风管道由原来d273mm、厚10mm改成现在d325mm、厚10mm,以便减少一次风的阻力。
为了满足锅炉扩容后燃料用风量增大的要求,将送风机由原来的G47311No14D改成现在的G47211No20D。制粉系统改造为提高球磨机出力,将原来的波浪型衬板改为现在的梯形衬板,同时,对粗粉分离器进行换型改造。
给水系统改造随着锅炉负荷增加,燃料所生成的烟气量增加,导致省煤器过快磨损。为了防止省煤器过快磨损,保证合理的烟速,同时又保证足够的受热面,对原有的省煤器管排在结构上进行了改动。低温段省煤器由原来的76排变为现在的61排。高温段省煤器由原来的45排变成现在的39排,高、低温段省煤器都在原来管排1基础上增加1个回程,并对相应的给水管道也作了改动。
其它为了满足锅炉扩容后排汽量的需求,保证锅炉安全运行,在集汽联箱和汽包上增加一套脉冲式安全门。锅炉飞灰含炭量运行分析可知:烟气中含炭量平均在12%左右。经计算q4=5154%,与设计值相比相差16%左右,可见锅炉在运行过程中,此项热损失偏大。
排烟热损失q2排烟热损失主要与排烟温度有关。TC160/3631型锅炉按设计要求温度应为1475。从运行统计报表来看,负荷平均在160t/h时,排烟温度平均为170.0左右。经过计算得知:q2=7236,与设计值相比相差11%左右,可见排烟热损失在实际运行过程中偏大。
其它热损失q3对于化学不完全燃烧损失,一般煤粉炉不超过05%,设计时q3为05%,对于散热损失容量较大的锅炉也不超过05%.由于此炉大修后保温好,且容量较小,散热损失取设计的06%.对于灰渣物理热损失,由于煤粉炉灰渣份额所占比例较小,此项损失可忽略不计,设计时取0068%。