应用大面积旋转喷淋旋流气动技术,使碱性吸收液高度雾化,吸收液的表面积增大,使气液接触更均匀,反应更充分,增强了对烟尘和SO 2的捕集能力,提高了单位吸收液的利用率;在纯凝汽工况下,机组*大出力可达62,出力比原来提高了20%以上。在*大出力工况下运行,机组运行状态良好,各监视段压力及推力瓦温度均正常,各项指标达到设计要求(表2、表3)。
发电机可在62MW工况下安全连续运行,其定子的线圈、铁心各点温度以及发电机进、出口风温均无任何超标。励磁机运行状况良好。改造后存在的问题中压缸的四段与五段抽汽的抽汽孔开错位,导致五段抽汽压力高于四段, 3号低压加热器不能正常投入。4号低压加热器出口水温只有138 ,低于设计值148e ,降低了机组回热循环的热效率。
机组高负荷、低真空时,凝结水泵出力不足,除氧器水位难以维持,应予改型或取消管路中不合理的弯头、闸阀,减少局部阻力。凝汽式机组增容改造为抽汽式热电联产机组,出力提高了20% ,为同类型机组改造提供了借鉴。






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