存在问题机组投入运行后,4台链斗输送机经常出现断链、脱轨故障,分析其故障原因是链斗输送机托链轮烧死所致。按原设计检修使用寿命也不超过2个月,造成检修频繁,检修费用居高不下,停机时间较长,从而运行成本增高。此外,故障出现后,为了保证机组正常连续运行,被迫采用人工排渣方法。人工排渣危险性大,工作环境污染严重。针对上述问题,决定对4台链斗输送机进行改造。
由于链斗输送机长期工作在恶劣的环境中,还是无法保证长时间无故障运行,这给生产带来了极大的不便和损失。链斗输送机故障原因分析LD-450×15链斗输送机运行一段时间以后,较为频繁地出现故障的部位是托链轮,主要原因是托链轮轴承密封效果不好。托链经过滚筒冷渣机排渣口高温物料(200℃)加热,轴承内部润滑脂溢出,轴承得不到及时的润滑,长时间工作在干摩擦状态,在很短的时间内轴承烧死,进而将两侧链板磨损,造成托链偏离轨道,链斗卡住,导轨偏磨,严重造成断链被迫停机。
出现故障后,为了机组正常运行被迫采取人工排渣。人工排渣效率低下,更重要的是人身生命安全及健康受到了威胁,同时也导致工作环境更为恶劣,污染严重。因此对链斗输送机的结构改造极为迫切。
链斗输送机托链轮的改造:将原来的单列球轴承点受力改为双圆柱锥形滚子轴承,改变了万向点受力变止推线性受力,增大接触面,止推效果变好。但经过一段时间的使用,效果不是很理想。仍然存在很多问题,没有达到预期效果。
初步改造的失败也给后来的改造工作提供了新的思路。经过反复论证、模拟研究、决定彻底改造托链轮结构,采取用滑动轴承替代滚动轴承。采用耐热耐磨滑动轴承套镶嵌托链轮内,且两端考虑与两侧连接链板采取限位,这样托链轮在运转过程中,端侧在很长时间内不与链板接触,实际达到限位滚动,也就改变频繁故障的根源。
关于润滑问题,由于工作环境恶劣且工作在高温区域,只能采取干摩擦,待磨损到一定程度,只要更换托链轮衬套和销轴即可,损坏部件很少,改造后,确实减少故障频率,延长使用寿命,减小维修工作量的目的,故障停机时间也大为缩短,减少人工除渣次数。
改造后,经一年多实际运行,效果非常好。链斗输送机此故障的发生周期从原来的两个月延长到一年左右,故障率大大降低。真正实现了低成本运行的效果。同时,避免了人工排渣的危险,降低污染工作环境的目的。实际生产证明,此方法对链斗输送机的改造技术含量不高但效果相当显著,是非常成功的。






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