8月份,南京化学工业有限公司动力部紧紧抓住1#锅炉烟气脱硝改造的契机,在1#锅炉停运改造的时间段内,一手抓锅炉技改,一手抓节能改造,充分利用时间,顺利完成了对1#锅炉的节能技改工作。
该部经过前期论证,先期开展了对1#锅炉球磨机的技术改造,装置技术人员对球磨机端衬板进行了改进,加装了导流槽。改造后,球磨机运行过程中直径小于25毫米的小钢球将自动导出筒体外,改变了以往需切换停运单台球磨机、锅炉负荷减半,人工清除直径不合格钢球的检修方式,节电的同时将大幅降低检修工作的劳动强度,确保了公司蒸汽的稳定供给的同时每年可节约检修费用5万元。
同时该部节能改造同步进行,8月上旬,部门将锅炉定转速风机转变为可调转速风机,改造后,电机的输出功率可降低50%以上,每天可节约电能2760kw.h,大幅降低锅炉发汽电耗。同时,风机和电机之间由于利用磁力连接代替原有联轴器连接方式,震动小,风机运行可靠性将进一步提高。改造期间,动力部锅炉装置攻关小组积极配合施工单位,严把施工质量关,于8月16日完成了相关改造。






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